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Automatización del proceso de dosificado en líneas de producción para planta atunera

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dc.contributor.advisor Martínez Barre, José Gabriel, Director
dc.contributor.author Mazzini Cruz, Alexi Gabriel
dc.contributor.author Menoscal Liriano, Yulexy Anabel
dc.creator ESPOL.FIMCP
dc.date.accessioned 2025-03-17T19:19:30Z
dc.date.available 2025-03-17T19:19:30Z
dc.date.issued 2025
dc.identifier.citation Mazzini Cruz, A. G. y Menoscal Liriano, Y. A. (2025). Automatización del proceso de dosificado en líneas de producción para planta atunera. [Proyecto Integrador]. ESPOL.FIMCP .
dc.identifier.uri http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/65643
dc.description La empresa en la que se desarrolla este proyecto pertenece al sector alimentario y se especializa en la producción de atún enlatado. Dentro de sus procesos industriales, la dosificación de agua, aceite y proteína es una etapa crítica que impacta directamente en la calidad del producto final y en la eficiencia operativa de la planta. Sin embargo, las líneas de producción 5 y 7 presentaban deficiencias debido a un sistema de control obsoleto, lo que generaba desperdicio de materia prima, errores en el llenado y dificultades en el monitoreo del proceso. Estos inconvenientes no solo afectaban la rentabilidad de la empresa, sino que también comprometían el cumplimiento de normativas de calidad y seguridad alimentaria. Ante esta problemática, la modernización del tablero de control se convirtió en una necesidad fundamental para optimizar el proceso de dosificación. La implementación de un sistema automatizado permitiría mejorar la precisión en el llenado, reducir pérdidas y facilitar la trazabilidad del producto. Con este propósito, se diseñó una solución basada en sensores de peso y flujo, integrados a un Controlador Lógico Programable (PLC), lo que garantizó un ajuste automático en la cantidad de insumos dosificados en cada envase, minimizando la intervención humana y los errores asociados. Gracias a esta modernización, la empresa logró optimizar los tiempos de producción, mejorar la eficiencia en el uso de insumos y reducir los costos operativos. La automatización del proceso de dosificación permitió estandarizar el llenado de los envases, asegurar una mayor calidad en el producto final y fortalecer la competitividad de la planta en la industria alimentaria. Palabras clave: Automatización, dosificación, controlador lógico programable (PLC), eficiencia operativa y normativas de calidad
dc.format application/pdf
dc.format.extent 27 página
dc.language.iso spa
dc.publisher ESPOL.FIMCP
dc.rights openAccess
dc.subject Automatización
dc.subject Dosificación
dc.subject Controlador lógico programable (PLC)
dc.subject Eficiencia operativa
dc.subject Normativas de calidad
dc.title Automatización del proceso de dosificado en líneas de producción para planta atunera
dc.type Tecnología Superior en Mecatrónica
dc.identifier.codigoespol T-114966
dc.description.city Guayaquil
dc.description.degree Escuela Superior Politécnica del Litoral
dc.identifier.codigoproyectointegrador TECN-004
dc.description.abstractenglish The company where this project was developed operates in the food industry, specializing in canned tuna production. Within its industrial processes, the dosing of water, oil, and protein is a critical stage that directly impacts the final product?s quality and the plant?s operational efficiency. However, production lines 5 and 7 faced deficiencies due to an outdated control system, leading to raw material waste, filling errors, and difficulties in process monitoring. These issues not only affected the company?s profitability but also compromised compliance with quality and food safety regulations. Given this problem, modernizing the control panel became essential to optimize the dosing process. Implementing an automated system would enhance filling accuracy, reduce waste, and facilitate product traceability. To achieve this, a solution was designed based on weight and flow sensors integrated into a Programmable Logic Controller (PLC), ensuring automatic adjustment of the dosed quantities in each container while minimizing human intervention and associated errors. Thanks to this modernization, the company successfully optimized production times, improved efficiency in resource utilization, and reduced operating costs. The automation of the dosing process allowed for standardized container filling, ensured higher product quality, and strengthened the plant?s competitiveness in the food industry. Keywords: Automation, dosing, programmable logic controller (PLC), operational efficiency and quality regulations.


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