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dc.contributor.authorCañizares Freire, Francis Xavier-
dc.contributor.authorOsorio Bajaña, Jorge Alexander-
dc.contributor.authorTinoco Caicedo, Diana, Directora-
dc.date.accessioned2022-04-28T15:39:00Z-
dc.date.available2022-04-28T15:39:00Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationCañizares, F.; Osorio, J. (2019). Análisis energético y exergético de un secador spray en una planta de producción de café soluble en Guayaquil. [Tesis]. Escuela Superior Politécnica del Litoral.es_EC
dc.identifier.urihttp://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/52984-
dc.description.abstractLos análisis exergéticos y energéticos resultan eficientes para diseñar y mejorar procesos industriales. El proceso en estudio se centra en el secado para la producción de café soluble, el cual consume 16% del combustible que se quema y alcanza un consumo eléctrico de 308 MJ/h. Este estudio propone mediante el levantamiento de información, realizar un análisis termodinámico del proceso, que permita identificar dónde están ubicadas las mayores pérdidas energéticas y exergéticas para proponer modelos matemáticos que permitan maximizar la eficiencia energética y exergética del proceso utilizando modelos de regresión multivariable y una red neuronal artificial, desarrollados en MATLAB y Python. El análisis realizado mostró que la eficiencia energética y exergética del sistema se encontraba entre 19.20% a 25.07% y 7.98% a 9.37% respectivamente, los equipos que más pérdidas de energía tenían eran la sección de secado (45.98%) y la caldera (44.52%). Las mayores pérdidas de exergía se dieron en la caldera, sección de secado e intercambiador de calor del aire de secado, 1267 MJ/h (59.93%), 315 MJ/h (13.4%) y 249 MJ/h (11.75%) respectivamente. Mediante el algoritmo de optimización se obtuvieron eficiencias energéticas y exergéticas de 26.32% y 9.73% respectivamente, estimándose un ahorro de energía de 368 MJ/h, además se encontró que las pérdidas de calor por parte del caldero y sistema de secado se redujeron en 7.14% y 5.95% respectivamente al utilizar las condiciones de operación óptima. Proponiendo un sistema de control para fijar las variables óptimas, se estima que las pérdidas de energía se reducirán hasta un 7.12% y la destrucción de exergía en 1.72%.es_EC
dc.language.isoeses_EC
dc.publisherESPOL. FCNMes_EC
dc.subjectAnálisis exergéticoes_EC
dc.subjectOptimizaciónes_EC
dc.subjectSecador sprayes_EC
dc.subjectExergíaes_EC
dc.titleAnálisis energético y exergético de un secador spray en una planta de producción de café soluble en Guayaquiles_EC
dc.typeThesises_EC
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